TRB炮泥試驗(yàn)報(bào)告2_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、TRB炮泥工業(yè)試驗(yàn)第一階段試驗(yàn)報(bào)告經(jīng)雙方協(xié)定,5月19日開(kāi)始,法國(guó)TRB公司生產(chǎn)的ECOTAP232G型 無(wú)水炮泥在我3#高爐進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn),現(xiàn)將第一階段試驗(yàn)情況報(bào)告如下:一、試驗(yàn)方案的確定:5月19日上午,法國(guó)TRB公司、北京科技大學(xué)、河南中原耐材公司等 單位的技術(shù)人員和我廠主管廠長(zhǎng)以及技術(shù)科、三高爐車間、鑄鐵車間的主 管人員共同制定了試驗(yàn)方案:出于以下幾點(diǎn)的考慮,試驗(yàn)選擇在3#鐵口進(jìn)行:三個(gè)鐵口當(dāng)中,3#鐵口磚襯受到破壞的程度介于其它兩個(gè)鐵口 之間;試驗(yàn)前,3#鐵口正在進(jìn)行新型自產(chǎn)炮泥的試驗(yàn),鐵口的工作狀 況不好,需要一段恢復(fù)時(shí)間,此時(shí)如果在另一鐵口試驗(yàn),萬(wàn)一 試驗(yàn)不成功,將出現(xiàn)兩個(gè)鐵口工

2、作同時(shí)不好的局面,這將對(duì)高 爐的正常生產(chǎn)產(chǎn)生較大影響,另一方面,在基礎(chǔ)不好的鐵口進(jìn) 行試驗(yàn),也可以同時(shí)試驗(yàn)一下TRB炮泥恢復(fù)鐵口狀況的能力;3#鐵口將在5月25日左右停場(chǎng)修補(bǔ)主溝,借此機(jī)會(huì),想試驗(yàn)一 下使用TRB炮泥所形成的泥包能否在停場(chǎng)幾天后還存在,鐵口 的深度是否能夠保持住。(三高爐原來(lái)使用的自產(chǎn)炮泥和北京建 研院炮泥都不能保證停場(chǎng)后的鐵口深度。)根據(jù)TRB公司技術(shù)人員的指導(dǎo),確定了試驗(yàn)中爐前作業(yè)的操作要 點(diǎn):打泥量:100升。每格約40升,每次裝泥要記錄裝泥量,以校 對(duì)上次打泥量,每塊泥約2升;裝泥前不用保溫,裝泥時(shí)也不需要拆掉炮泥的塑料包裝;堵口 前不能烤炮,控制炮膛內(nèi)溫度在5070C

3、之間;打泥時(shí)間控制在30左右,先打1/3,約30升,停頓10,再 打入其余的2/3。堵口后15分鐘左右拔炮;拔炮前注意炮身打水冷卻,防止炮膛 內(nèi)炮泥溫度過(guò)高而失效;拔炮時(shí)先退打泥活塞,再退炮身;拔 炮后必須將炮嘴內(nèi)的干泥清理干凈,以保證打泥的順暢;試驗(yàn)初期的一兩次鐵仍按照三高爐原來(lái)的方法操作。其它問(wèn)題以及試驗(yàn)中出現(xiàn)的問(wèn)題隨時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商,試驗(yàn)的現(xiàn)場(chǎng)組織 由高爐三車間負(fù)責(zé)。二、試驗(yàn)過(guò)程:試驗(yàn)于5月19日開(kāi)始,試驗(yàn)之前的8次鐵,3#鐵口使用自產(chǎn)試驗(yàn)?zāi)啵?鐵口深度在16m2.3m之間,29564次鐵鐵口深度為1.6m,此次鐵堵口 時(shí)打入TRB炮泥,再開(kāi)口時(shí)(29566次鐵),鐵口深度為2.0m。試驗(yàn)第

4、一天:至20日白班,試驗(yàn)進(jìn)行了 6次鐵,表現(xiàn):鐵口深度逐漸提高,但提高得非常緩慢,前6次鐵一直在2.4m 以下:出現(xiàn)了堵口冒泥的現(xiàn)象,冒泥一般出現(xiàn)在打泥1.52格以后或 者在停頓之后、再打泥的時(shí)候,冒泥時(shí)有時(shí)打泥壓力較高,超 過(guò) 200kg/cm2,最高達(dá)到 220kg/cm2;拔炮后孔道有空洞;開(kāi)口時(shí)1.3m1.8m處有紅點(diǎn),之后孔道較好,有時(shí)有潮泥;出鐵時(shí)間較長(zhǎng),一般在80分鐘左右。分析:炮泥抗渣鐵沖刷能力較好,出鐵時(shí)間較長(zhǎng);長(zhǎng)鐵口太慢,可能與冒泥有關(guān);對(duì)于冒泥的原因初步分析認(rèn)為,打泥1/3停頓后,孔道內(nèi)的炮泥 強(qiáng)度迅速提高,造成阻力增大,造成冒泥;另外拔炮時(shí)發(fā)現(xiàn)炮 膛內(nèi)的泥強(qiáng)度已經(jīng)比較高

5、,這可能與炮泥的溫度過(guò)高有關(guān);可以確定冒泥與泥套無(wú)關(guān);孔道有空洞也與冒泥有關(guān),再有就是炮泥較細(xì),密實(shí)度也較高, 炮泥的透氣性較差,堵口時(shí)揮發(fā)出的氣體不易排出,也可能造 成空洞??椎乐虚g部位有紅點(diǎn),是因?yàn)樾?、老炮泥結(jié)合部位有渣鐵滲入。措施:為減少炮泥溫度的升高,爐前推遲了裝炮時(shí)間,即在開(kāi)口前才 裝泥(原來(lái)拔炮后立即裝泥,炮泥在炮膛內(nèi)停留2小時(shí)以上), 這樣炮泥在炮膛內(nèi)的時(shí)間縮短到1.5小時(shí)左右;另外將拔炮時(shí)間 由20縮短到15。改變了原計(jì)劃的打泥方式,采取一次將泥打入的方法,中間不 停頓;針對(duì)孔道出現(xiàn)空洞的問(wèn)題,TRB專家建議退炮時(shí)先退回打泥活 塞,在再推進(jìn)一些,以填充孔道。試驗(yàn)第二天,至21日

6、上午,累計(jì)12次鐵。表現(xiàn):至第10次鐵,深度達(dá)到2.7m;冒泥、空洞、紅點(diǎn)的問(wèn)題仍存在,而且發(fā)現(xiàn),冒泥時(shí)打泥壓力 并不是很高;出鐵時(shí)間保持較好水平。分析:實(shí)測(cè)炮膛內(nèi)的炮泥溫度,發(fā)現(xiàn)只有30C, TRB技術(shù)人員認(rèn)為溫 度過(guò)低是造成打泥壓力升高的原因;炮泥的粒度較細(xì),延展性能較好,對(duì)修補(bǔ)孔道內(nèi)的縫隙有好處, 但也是造成冒泥的原因。雙方商定嚴(yán)格控制炮泥溫度在5060C之間,爐前仍采取拔炮 后立即裝泥的方式,必要是允許烤炮以提高溫度;控制打泥速度,要求打泥時(shí)間在30以上。試驗(yàn)第三天,至22日白班,累計(jì)19次鐵,鐵口表現(xiàn)與前兩天的情 況基本相似,鐵口深度在2.4m左右,沒(méi)有繼續(xù)增長(zhǎng)。對(duì)冒泥原因 的認(rèn)識(shí)基

7、本統(tǒng)一于炮泥的延展性較好,與現(xiàn)有工藝條件不相適應(yīng)。試驗(yàn)第四天,至23日夜班,共23次鐵,冒泥、紅點(diǎn)等現(xiàn)象仍存在, 中夜班鐵口深度下降到2.1m左右。經(jīng)雙方協(xié)商,決定暫停試驗(yàn),原因如下:24日3#鐵口需要停場(chǎng)修補(bǔ)主溝,為保證修補(bǔ)期間的安全,在此 之前必須將鐵口深度穩(wěn)定在正常范圍內(nèi)(2.8m以上),而經(jīng)過(guò) 幾天的試驗(yàn),TRB炮泥不利于鐵口深度的增長(zhǎng);冒泥的問(wèn)題沒(méi)有解決,可能是炮泥本身的性質(zhì)與我們的工藝條 件不相適應(yīng)造成的,需進(jìn)行改進(jìn)或進(jìn)一步研究措施;25日以后三高爐將有一次計(jì)劃?rùn)z修,此期間為保證爐況的穩(wěn) 定,必須保證爐前的穩(wěn)定,見(jiàn)于目前炮泥試驗(yàn)的狀況,沒(méi)有把 握做到出鐵的穩(wěn)定;第24次鐵,開(kāi)口后粒

8、化渣設(shè)備故障,被迫堵口,再開(kāi)口深度1.4m,出 鐵時(shí)間75分鐘,打泥改用北京泥,至此第一階段試驗(yàn)結(jié)束。三、第一階段試驗(yàn)的小結(jié):試驗(yàn)數(shù)據(jù)的比較:我們整理了 TRB炮泥的所有試驗(yàn)數(shù)據(jù),并與試驗(yàn)期間使用北京建研院 炮泥的1#鐵口情況、試驗(yàn)前3#鐵口使用北京炮泥(混合1/4自產(chǎn)炮泥)和 自產(chǎn)炮泥的情況進(jìn)行了對(duì)比,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)附表1,詳細(xì)數(shù)據(jù)分別見(jiàn)附表2、 附表3、附表4、附表5。對(duì)TRB炮泥性能的初步評(píng)價(jià):從外觀看,TRB炮泥質(zhì)量均勻穩(wěn)定,并采用了小包裝,便于裝 泥;常溫下,TRB炮泥較軟,不需預(yù)熱;TRB炮泥表現(xiàn)了較好的抗渣鐵沖刷能力,出鐵流速均勻穩(wěn)定, 平均出鐵時(shí)間90100分鐘;TRB炮泥用量較少

9、,每次鐵只需要100120升,使用北京泥和自產(chǎn)泥需要140升;使用TRB炮泥,在鐵口孔道底部形成的硬殼較薄,所以開(kāi)鐵口 較容易,直接鉆開(kāi)鐵口的次數(shù)較多,比率為60.87%,鉆頭、氧 氣管等的消耗也低于另外兩種炮泥;TRB炮泥粒度較細(xì),延展性較好,如果長(zhǎng)期使用,可能對(duì)修補(bǔ) 鐵口孔道的破損有幫助;也正是上述特點(diǎn),造成堵口時(shí)炮泥從泥炮和鐵口泥套之間的縫 隙中冒出,不利于鐵口深度的維護(hù),也加大了爐前的勞動(dòng)強(qiáng)度;孔道中容易出現(xiàn)空洞,且有渣鐵夾雜,開(kāi)口時(shí)紅點(diǎn)較多,孔道 較好的鐵次只占4.35%;TRB炮泥提高鐵口深度的速度較慢,試驗(yàn)中由1.6m提高到2.7m 經(jīng)歷了 10次鐵的過(guò)程,且始終沒(méi)有達(dá)到2.8m

10、以上的合格深度??傊覀冋J(rèn)為,TRB炮泥具有許多優(yōu)點(diǎn),但其性能還需要與我們的 工藝條件相互適應(yīng),需要進(jìn)一步“磨合”。四、下一步試驗(yàn)的想法:由于近期三高爐有停場(chǎng)修補(bǔ)主溝和定修等特殊情況,下一步試驗(yàn)應(yīng) 推遲到6月初,定修結(jié)束后在進(jìn)行。針對(duì)冒泥問(wèn)題需要進(jìn)一步研究解決辦法,TRB技術(shù)人員建議制作木 質(zhì)的襯墊,使泥炮和泥套之間的接觸更加緊密;針對(duì)TRB炮泥的特點(diǎn),是否可以考慮與自產(chǎn)泥混合使用,以達(dá)到 更好的效果。唐鋼煉鐵廠高爐三車間2009年5月26日TRB炮泥工業(yè)試驗(yàn)第二階段試驗(yàn)報(bào)告11月在3#高爐進(jìn)行了 TRB炮泥的第二階段試驗(yàn),這次試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間 較長(zhǎng),從11月9日開(kāi)始,26日結(jié)束,2#鐵口 11

11、7次,3#鐵口 40次,兩場(chǎng) 分別對(duì)236和232兩個(gè)型號(hào)的泥進(jìn)行試驗(yàn),總結(jié)如下:一、試驗(yàn)方案的確定:1、首先選擇2#鐵口進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)前2#和3#鐵口作業(yè),鐵口深度正常,因?yàn)?#鐵口較其它 兩個(gè)鐵口侵蝕嚴(yán)重,在2M左右宜滲鐵,這次來(lái)的TRB炮泥 有一種型號(hào)對(duì)滲鐵部位具有糊縫的作用,所以決定在2#鐵口 先進(jìn)彳丁試驗(yàn)。2、2#鐵口試驗(yàn)穩(wěn)定后,在兩個(gè)鐵口同時(shí)試驗(yàn),以考察兩個(gè)鐵口同時(shí)使用時(shí)的效果。3、兩場(chǎng)分別對(duì)236和232兩個(gè)型號(hào)的泥進(jìn)行試驗(yàn)。4、根據(jù)TRB公司技術(shù)人員的指導(dǎo),結(jié)合上次試驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn),確 定了試驗(yàn)中爐前作業(yè)的操作要點(diǎn)、打泥量:先打2.5格,若鐵口淺,改打3格;、裝泥前不用保溫,裝泥時(shí)也

12、不需要拆掉炮泥的塑料包裝;堵 口前視打泥狀況可以適當(dāng)烤炮,控制炮膛內(nèi)溫度在50C左 右;、打泥壓力弟200max,正常堵口,若冒泥,改分段打泥或緩慢 打泥;、堵口后15分鐘左右拔炮;拔炮前注意炮身打水冷卻,防止 炮膛內(nèi)炮泥溫度過(guò)高而失效;拔炮時(shí)先退打泥活塞,再退 炮身;拔炮后必須將炮嘴內(nèi)的干泥清理干凈,以保證打泥 的順暢;二、試驗(yàn)過(guò)程:試驗(yàn)于11月9日開(kāi)始,用236型號(hào),在2#試驗(yàn),試驗(yàn)前鐵 口深度3.0M,共試驗(yàn)7次,結(jié)果如下:表現(xiàn):、同上次試驗(yàn)一樣,出鐵時(shí)間較長(zhǎng),平均每次111分鐘;、每次打泥2.5格,打泥時(shí)間30秒,打泥壓力180200, 有少量冒泥;、前兩次鐵口深度正常,后5次鐵口深度

13、在1.92.5之間;、 開(kāi)口時(shí)有5次在1.11.8M滲鐵;、開(kāi)口消耗較大。分析:、這個(gè)型號(hào)泥有較好的抗渣鐵沖刷性能;、對(duì)鐵口深度沒(méi)有保證;、新泥和舊泥結(jié)合的不好;、TRB技術(shù)人員認(rèn)為,新泥還沒(méi)有將舊泥替換完,在其它高 爐使用時(shí)也有這種情況,堅(jiān)持下去就有好轉(zhuǎn)。措施:、因?yàn)殍F口淺,對(duì)生產(chǎn)影響較大,停用,與TRB技術(shù)人員研究 對(duì)策;、打泥量增加到3格;、堅(jiān)持試驗(yàn),待新泥將舊泥替換完后觀察效果。11月15日,在2#鐵口又開(kāi)始對(duì)TRB236型號(hào)炮泥進(jìn)行試驗(yàn),8次鐵后,鐵口深度穩(wěn)定在2.52.8M,三次鐵后,因?yàn)?36型號(hào)泥 所剩不多,根據(jù)試驗(yàn)方案,2#和3#鐵口于17日始同時(shí)使用236型 號(hào)泥進(jìn)行試驗(yàn)。

14、這樣11月919日,2#鐵口共試驗(yàn)236型號(hào)泥34 次,1720日,3#鐵口共試驗(yàn)236型號(hào)泥21次,結(jié)果如下:表現(xiàn)、出鐵時(shí)間較長(zhǎng),2#鐵口平均出鐵時(shí)間102分鐘、通鐵量522t, 3#鐵口平均出鐵時(shí)間119分鐘、通鐵量449t;、剛投入使用的8次鐵內(nèi),鐵口深度有下降趨勢(shì),之后鐵口深 度能穩(wěn)定在2.52.8M范圍,平均2#鐵口深度2.58米、3#鐵 口 2.71 米;、鐵間間隔較短,出鐵流速較小,2#鐵口 5.06t/min、1#鐵口 4.86t/min;、紅點(diǎn)長(zhǎng),從1.3米就有紅點(diǎn),在1.32.0米范圍內(nèi)宜滲鐵,紅 點(diǎn)長(zhǎng)和宜滲鐵的鐵次2#鐵口占85.29%、3#鐵口占66.66%;、開(kāi)口狀況

15、較差,需要燒鐵口和悶炮的鐵次較多,2#鐵口占 58.82%、3#鐵口占 47.60%;、打泥壓力2#186、3#182;TRB236型號(hào)泥試驗(yàn)的后期,先在2#鐵口對(duì)TRB232型號(hào)泥進(jìn) 行了試驗(yàn),穩(wěn)定后在2#和3#鐵口同時(shí)試驗(yàn),分開(kāi)試驗(yàn)的目的是防 止同時(shí)試驗(yàn)鐵口可能有波動(dòng)給生產(chǎn)帶來(lái)影響,1926日在2#鐵口試 驗(yàn)42次,2124日在3#鐵口試驗(yàn)20次,結(jié)果如下:表現(xiàn):、長(zhǎng)鐵時(shí)間延長(zhǎng),2#鐵口平均出鐵時(shí)間120分鐘、3#鐵口平均出 鐵時(shí)間99.6分鐘,2#鐵口平均出鐵量570t/次、3#鐵口平均 出鐵量482t/次;、鐵口深度比較穩(wěn)定,維持在2.52.8M,2#鐵口平均深度2.64 M、3#鐵口

16、平均深度2.55 M;、鐵間間隔較短,出鐵流速較小,2#鐵口 4.73t/min、1#鐵口 4.90t/min;、紅點(diǎn)長(zhǎng)和滲鐵現(xiàn)象:2#鐵口明顯減少、占14.28%,3#鐵口仍 然較差、占70%;、開(kāi)口狀況:2#鐵口明顯好轉(zhuǎn),燒鐵口次數(shù)減少、占9.5%, 3# 鐵口仍然較差、占45%;、打泥壓力升高,195左右,打泥時(shí)間延長(zhǎng),2#鐵口 47分鐘,3# 鐵口 39分鐘,打泥不好控制,表現(xiàn)為打泥壓力開(kāi)始時(shí)控制在 150160,結(jié)束時(shí)控制在190210;、打泥量3格;、開(kāi)口消耗減少;、需在大蓋旁烤炮35分鐘。分析:、TRB232型號(hào)泥在2#鐵口試驗(yàn)效果較好,如:出鐵時(shí)間長(zhǎng)、鐵 口深度穩(wěn)定、出鐵均勻、

17、滲鐵次數(shù)減少、開(kāi)口消耗減少等優(yōu) 點(diǎn),但在3#鐵口上試驗(yàn)不如在2#鐵口上好,可能與TRB炮泥 在2#鐵口試驗(yàn)次數(shù)少有關(guān);、打泥操作不好控制,堵口前還需烤炮35分鐘,說(shuō)明232比236 型號(hào)泥硬;TRB糊縫泥的試驗(yàn):在這次試驗(yàn)236和232型號(hào)泥期間,鐵口 滲鐵后,幾次使用糊縫泥,均未達(dá)到糊縫的目的。三、小結(jié):通過(guò)試驗(yàn)對(duì)236和232型號(hào)泥評(píng)價(jià)如下:1、對(duì)236型號(hào)泥的評(píng)價(jià):、出鐵時(shí)間較長(zhǎng),鐵口較淺時(shí)、出鐵時(shí)間也有保證,表現(xiàn) 出良好的抗渣鐵沖刷性能,能夠滿足大高爐對(duì)出鐵時(shí)間 的要求,這是236型號(hào)泥的最大優(yōu)點(diǎn);、打泥比較好控制,打泥壓力低,打泥時(shí)間短,打泥壓力 和打泥時(shí)間與自產(chǎn)泥和北京泥相近;、從

18、外觀看,TRB炮泥質(zhì)量均勻穩(wěn)定,并采用了小包裝, 便于裝泥;常溫下,TRB236型號(hào)炮泥較軟,拔炮后即 可裝炮,控制炮膛內(nèi)溫度在50C左右,不需要烤炮;、初期使用鐵口較淺,8次鐵后鐵口深度能穩(wěn)定在正常水 平;)、紅點(diǎn)長(zhǎng),在1.32.0米范圍內(nèi)宜滲鐵;、開(kāi)口狀況較差,需要燒鐵口和悶炮的鐵次較多;、 鐵口消耗較大;、工人的勞動(dòng)強(qiáng)度增加。2、對(duì)232型號(hào)泥的評(píng)價(jià):、出鐵時(shí)間長(zhǎng),比236型號(hào)泥出鐵時(shí)間長(zhǎng),鐵口較淺時(shí)、 出鐵時(shí)間也有保證,表現(xiàn)出良好的抗渣鐵沖刷性能,能 夠滿足大高爐對(duì)出鐵時(shí)間的要求,這是232型號(hào)泥的最 大優(yōu)點(diǎn);、鐵口深度比較穩(wěn)定,基本上能夠滿足大高爐對(duì)鐵口深度 的要求;但比北京泥略淺;、從外觀看,TRB炮泥質(zhì)量均勻穩(wěn)定,并采用了小包裝, 便于裝泥;常溫下,TRB232型號(hào)炮泥比236型號(hào)泥略 硬,拔炮后即可裝炮,控制炮膛內(nèi)溫度在5070C左右, 打泥前需要適當(dāng)提溫;、長(zhǎng)期使用滲鐵的次數(shù)減少;、長(zhǎng)期使用開(kāi)口狀況明顯好轉(zhuǎn);、鐵口消耗減少;、打泥操作不好控制,打泥時(shí)間較長(zhǎng),打泥壓力從開(kāi)始到 結(jié)束變化較大,需要有較高的操作水平。3、236和232型號(hào)泥的比較:共同點(diǎn):、出

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