易爆化學(xué)品生產(chǎn)安全事故案例及分析_第1頁
易爆化學(xué)品生產(chǎn)安全事故案例及分析_第2頁
易爆化學(xué)品生產(chǎn)安全事故案例及分析_第3頁
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易爆化學(xué)品生產(chǎn)安全事故案例及分析例某化工廠爆炸事故1991年2月9日19時(shí)30分,某化工廠硝化工房發(fā)生特大爆炸事故,死亡17人,重傷13一、事故概況1.事故經(jīng)過某化工廠二分廠是生產(chǎn)TNT炸藥的生產(chǎn)線。1991年2月9日,硝化工組當(dāng)日一班(白班)的生產(chǎn)不正常,曾在上午8時(shí)10分停機(jī)修理,15時(shí)開機(jī)生產(chǎn)。開機(jī)后,硝化三段十一號(hào)機(jī)產(chǎn)品凝固點(diǎn)溫度(74.60℃)低于工藝規(guī)定的溫度(74.65℃),遂于16時(shí)10分停止投料,在本機(jī)內(nèi)循環(huán)。16時(shí)30分,二班接班。分廠生產(chǎn)調(diào)度就上述情況請(qǐng)示分廠領(lǐng)導(dǎo)同意后,轉(zhuǎn)下道工序,并恢復(fù)投料。此間,硝化三段六號(hào)和七號(hào)機(jī)硝酸閥出現(xiàn)泄漏情況,致使二號(hào)至七號(hào)機(jī)硝酸含量高于工藝規(guī)定指標(biāo)。儀表維修工姜某(已死亡)對(duì)泄漏的硝酸閥進(jìn)行修理,并于17時(shí)修好。19時(shí)剛過,負(fù)責(zé)看管三段二號(hào)至五號(hào)機(jī)的機(jī)工牛某從各分離器中取樣送分析室化驗(yàn)。這時(shí),各硝化機(jī)溫度均在規(guī)定范圍內(nèi)。19時(shí)15分左右,該名機(jī)工從分析室送樣返回機(jī)臺(tái),發(fā)現(xiàn)硝化三段二號(hào)機(jī)分離器壓蓋冒煙,隨即打開了分離器雨淋和硝化機(jī)冷卻水旁路水閥進(jìn)行降溫,然后即去距工房30米遠(yuǎn)的儀表室找班長(zhǎng)。班長(zhǎng)張某告訴機(jī)工回去打開機(jī)前循環(huán)閥,并隨即帶領(lǐng)儀表工張某、焦某(二人均己死亡)來到工房南大門打開了備用水閥,同時(shí)告訴看管稀機(jī)的李某停止加料(這次特大爆炸事故爆炸藥量(TNT)約為40噸左右。爆炸瞬時(shí)將整個(gè)硝化工房(車間)及近處其它建筑物摧毀,正在廠區(qū)內(nèi)的人員因爆炸沖擊波或爆炸夾帶物打擊大部分當(dāng)場(chǎng)死亡或受重傷。事故中死亡17人,重傷13人,輕傷98人。直接經(jīng)濟(jì)損失2266.6萬元。發(fā)生事故的硝化工房被炸飛,留下一個(gè)長(zhǎng)47.5米、寬36米、深10.87米(若從地平計(jì)算為4.88米)的橢圓形大坑。事故中心半徑500米之內(nèi)的建筑物多數(shù)被摧毀或遭到嚴(yán)重破壞,外圍建筑物和設(shè)施也遭到不同程度的損壞,事故所在地區(qū)的生產(chǎn)陷于癱瘓。據(jù)工廠統(tǒng)計(jì),這次事故損壞各種建筑物28.42萬平方米,其中,報(bào)廢5萬平方米,嚴(yán)重破壞5.8萬平方米,一般損壞17.62萬平方米。設(shè)備損壞951二、事故原因1.事故的直接原因(1)設(shè)備和生產(chǎn)上的原因。2月9日,二班硝化組在生產(chǎn)過程中,由于硝化三段六號(hào)機(jī)、七號(hào)機(jī)硝酸加料閥泄漏,造成硝化系統(tǒng)硝酸含量增高和硝化物的最低凝固點(diǎn)前移(由四號(hào)機(jī)前移至一號(hào)機(jī)),致使發(fā)生事故的二號(hào)機(jī)反應(yīng)劇烈。從硝化機(jī)溫度略高表明,機(jī)內(nèi)的硝化反應(yīng)并不充分。硝化物被提升到分離器之后,繼續(xù)進(jìn)行反應(yīng),而分離器內(nèi)又沒有攪拌和冷卻裝置,反應(yīng)不均勻,局部過熱,從而造成分離器硝化物分解冒煙。分離器壓蓋冒煙后,一種可能是,由于繼續(xù)進(jìn)行劇烈的硝化反應(yīng),局部過熱加劇,硝化物分解燃燒,分離器由冒煙變噴火。另一種可能是,由于高溫、高濃度的硝琉混酸與使用了不符合工藝要求的石棉繩((2)人為因素。這起爆炸事故是在生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況,即硝化三段二號(hào)機(jī)分離器冒煙,而后變?yōu)閲娀?,火?shì)擴(kuò)大而引起的。二號(hào)機(jī)操作工牛某和當(dāng)班班長(zhǎng)張菜,在處理上述情況過程中,沒有完全按照《崗位操作與技安防火守則》的要求做。雖然在分離器冒煙之后,先后采取了打開分離器雨淋、硝化機(jī)冷卻水旁路水閥、機(jī)前循環(huán)閥、備用水閥和安全硫酸閥,以及停止加料等措施降溫.但沒有與儀表工共同檢查進(jìn)泄水閥是否好使。尤其是在分離器起火之后,沒有采取切斷該設(shè)備與其他設(shè)備的聯(lián)系,打開分離器廢酸循環(huán)閥及硝化機(jī)安全開關(guān)往安全池放料的關(guān)鍵性措施,卻撤離了現(xiàn)場(chǎng),致使火勢(shì)蔓延,導(dǎo)致爆炸。2.事故的間接原因(1)設(shè)備老化、工藝落后。該化工廠在1974年至1988年間,曾先后八次向上級(jí)有關(guān)部門打報(bào)告,要求對(duì)這條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,但該問題一直沒有得到解決。(2)生產(chǎn)秩序不正常,勞動(dòng)紀(jì)律渙散。二分廠于1990年年底停產(chǎn),1991年2月1日恢復(fù)生產(chǎn),一直處于不正常狀態(tài),停車和單機(jī)停料頻繁,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)沒有認(rèn)真研究并采取措施解決。同時(shí),二分廠中斷夜間干部值班制度。夜班生產(chǎn)的勞動(dòng)紀(jì)律松弛,工人脫崗問題嚴(yán)重。事故發(fā)生當(dāng)晚,一工段工人7人脫崗((3)企業(yè)對(duì)工人進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)、操作技能培訓(xùn)教育不夠。工人技術(shù)素質(zhì)低,遇到異常情況時(shí),不能熟練有效地采取措施進(jìn)行處理。依據(jù)上述事故原因的分

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