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文檔簡介
某 紡織 廠 印染廢水處理工藝 杭州下沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)某紡織印染有限公司主要從事氨綸經(jīng)編彈性織物的織造、染色加工及銷售,其排放的生產(chǎn)廢水具有水量大、污染物成分復(fù)雜、水質(zhì)水量變化快、廢水可生化性差等特點(diǎn)。近年來隨著節(jié)能減排、廢水資源化利用的理念不斷深入,企業(yè)主動提出對現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,將廢水深度處理后回用于生產(chǎn)過程,實(shí)現(xiàn)水資源的可持續(xù)利用。 目前,紡織印染廢水回用技術(shù)主要采用生化處理后再經(jīng)過超濾、反滲透等膜過濾工藝,其出水水質(zhì)好,但是存在著設(shè)備投資大、運(yùn)行能耗高、膜組件容易堵塞、使用壽命短、更換費(fèi)用高等缺點(diǎn)。而 曝氣生物濾池( BAF)作為一種較為廉價的水處理方法,被廣泛應(yīng)地用于紡織印染廢水處理和回用中,為此,在綜合分析及小試、中試實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,提出了采用水解酸化 -A/O-BAF 聯(lián)合工藝深度處理該紡織印染企業(yè)生產(chǎn)廢水,使出水水質(zhì)達(dá)到生產(chǎn)工藝回用的要求。 1 廢水水質(zhì)及回用水水質(zhì) 設(shè)計廢水處理量為 1 200 m3/d,進(jìn)水水質(zhì)根據(jù)企業(yè)實(shí)際運(yùn)行情況確定??紤]到目前我國尚未制定紡織印染廢水的回用標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)企業(yè)建議并參考國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),提出了企業(yè)回用水水質(zhì)指標(biāo)如表 1 所示。 表 1 進(jìn)水水質(zhì)和回用水水質(zhì)情況 2 廢水處理工藝 2.1 工藝流程 企業(yè)原有一套污水處理系統(tǒng),設(shè)計處理水量為 1 200 m3/d,采用 A/O 處理工藝,回用水處理工藝是在原有工藝基礎(chǔ)上增加了水解酸化池、 BAF 池等單元進(jìn)行組合,具體工藝流程如圖 1 所示。 圖 1 工藝流程 2.2 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù) ( 1)調(diào)節(jié)池。 廢水 經(jīng)調(diào)節(jié)池實(shí)現(xiàn)水量水質(zhì)的調(diào)節(jié)平衡,以保證后續(xù)處理的正常運(yùn)行。調(diào)節(jié)池尺寸為 20.0 m10.0 m3.5 m, HRT 為 12 h,鋼筋 混凝土結(jié)構(gòu)。配套設(shè)備:穿孔管預(yù)曝氣系統(tǒng)(與生化池共用風(fēng)機(jī)),污水提升泵 2 臺( Q=40 m3/h, H=15 m, N=4.0 kW, 1 用 1 備) ( 2)水解酸化池。在缺氧的條件下,水解菌將污水中的大分子有機(jī)物分解為小分子有機(jī)物,以利于提高廢水的可生化性。水解酸化池尺寸為 10.0 m10.0 m6.5 m, HRT 為 10 h,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。配套設(shè)備:穿孔管曝氣系統(tǒng)(與生化池共用風(fēng)機(jī)),新增 DQT022 低速潛水推流器 2 臺。 ( 3)兼氧 /好氧池。由原 A/O 系統(tǒng)改造而成。其中, A 池尺寸為 4.0 m10.0 m6.5 m, HRT 為 4.0 h; O 池尺寸為 20.0 m10.0 m6.5 m, HRT 為 20 h;均為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。配套設(shè)備:原有 2 臺 SSR125 羅茨風(fēng)機(jī)( Q =13.5 m3/min,風(fēng)壓 68.5 kPa, N =37 kW), KKI215 微孔曝氣器 280 套。 ( 4)沉淀池。豎流式,直徑 6.0 m,有效水深 2.5 m,總深 6.0m,共 2 座,并聯(lián)使用,表面負(fù)荷 0.5m3/( m2h),半地下砼鋼結(jié)構(gòu),靜水壓排泥。 ( 5)曝氣生物濾池。通過曝氣生物濾池,進(jìn)一步去除有機(jī)物、懸浮物和色 度,出水達(dá)到回用要求。曝氣生物濾池由 2 座并聯(lián)組成,單池尺寸 5.0 m10.0 m4.5 m, HRT 為 8 h。配套設(shè)備:底部設(shè) KKI215 微孔曝氣器 125 套;羅茨鼓風(fēng)機(jī)與生化系統(tǒng)共用;配套反沖洗水泵 1 臺(型號 200WQ300-15-22, Q=300 m3/h, H=15.0 m, N=22 kW)沖洗強(qiáng)度為 5L/( m2s);沖洗時間為 5 min。 3 調(diào)試及運(yùn)行情況 工程于 2011 年 5 月底完成設(shè)備安裝并進(jìn)入調(diào)試階段。調(diào)試的主要內(nèi)容除對新增主要單元進(jìn)行單機(jī)試車外,重點(diǎn)針對改造后形成的 A/O 和 BAF 系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行。并進(jìn)行全線聯(lián)動運(yùn)行,考察處理效果。 3.1 水解酸化池 由于紡織印染企業(yè)加工產(chǎn)品的多樣與多變性,染料變化大,來水的顏色變化較大,pH 一般呈堿性,又由于水量的不均勻性,對池內(nèi)的污泥沖擊較大,水解酸化池進(jìn)出水水質(zhì)如表 2 所示。 表 2 水解酸化池的進(jìn)、出水水質(zhì) 由表 2 可見,經(jīng)過水解池后,色度去除率達(dá) 60%以上, COD 去除率不高,氨氮和 SS 均有大幅升高。因?yàn)閺?所用染料的成分來看,不論是偶氮染料還是蒽醌染料,在分子組成中,均含有 N 元素,染料中含雙鍵的原子基團(tuán)即為發(fā)色團(tuán),如偶氮基、硝基、碳亞氨基等,經(jīng)水解后,色度降低而氨氮升高的原因是染料在水解菌的作用下,其分子結(jié)構(gòu)被打破,其中的 N 被還原為氨氮,結(jié)果染料的發(fā)色團(tuán)消失,廢水的色度大大降低,而出水中的氨氮的含量約為進(jìn)水氨氮含量的 4 倍。出水的 SS 大幅度升高,主要是由于進(jìn)入兼氧池的印染廢水可能夾帶著一部分剩余污泥進(jìn)入后續(xù)生化處理階段所致。 3.2 A/O 池 對原有 A/O 處理系統(tǒng)進(jìn)行了改造,包括重新更換了 曝氣器 、風(fēng)管、 填料 等;改造后重新接種活性污泥,接種后先悶曝 24 h,然后接入經(jīng)水解酸化池處理后的生產(chǎn)廢水,經(jīng)過 30 d 左右的馴化,活性污泥已經(jīng)基本適應(yīng), MLSS 保持在 3 0003 500 mg/L,出水水質(zhì)基本穩(wěn)定, A/O 的進(jìn)出水水質(zhì)如表 3 所示。 表 3 A/O 的進(jìn)、出水水質(zhì) 由表 3 可見,沉淀池泥水分離效果較 好,但出水水質(zhì)仍略帶色度,色度去除率平均為 71.5%; COD 去除率平均為 84.4%, BOD 去除率平均為 96.2%,廢水中的有機(jī)物得到進(jìn)一步的去除,但是與回用水水質(zhì)要求仍有一定距離,主要是染料中含有一些苯環(huán)、雜環(huán)類有機(jī)物,生化性較差,難以完全降解。氨氮有了大幅度的下降,去除率平均為 74.0%,一方面作為營養(yǎng)物質(zhì)被微生物同化吸收,另一方面在好氧條件下,氨氮被氧化成硝態(tài)氮或亞硝態(tài)氮。 3.3 曝氣生物濾池 BAF 的進(jìn)出水水質(zhì)如表 4 所示。 表 4 BAF 的進(jìn)出水水質(zhì) 由表 4 可見,在水力負(fù)荷為 1 m3/( m2h),氣水比為 41 時,曝氣生物濾池對 COD、 BOD 具有較好的去除效果,出水 COD 保持在 50 mg/L 以下,滿足企業(yè)生產(chǎn)回用的水質(zhì)要求。曝氣生物濾池對 SS 具有良好的去除效果,主要是因?yàn)轭w粒填料對懸浮物的捕捉能力強(qiáng),而且填料表面的生物膜對懸浮物有很強(qiáng)的吸附作用。 4 運(yùn)用費(fèi)用分析 整個廢水回用工程的運(yùn)行費(fèi)用主要為電費(fèi)和設(shè)備維護(hù)費(fèi),經(jīng)過近 1 年的運(yùn)行后,運(yùn)行費(fèi)用測算如下:生產(chǎn)廢水量平均為 1 200 m3/d,污水回用率平均為 50%,即廢水回用量平均為 600 m3/d,整個改造系統(tǒng)的設(shè)備投資 約為 300 萬元,年運(yùn)行 330 d,具體估算如下: 電費(fèi):電價以 0.70 元 /( kWh)計,設(shè)備實(shí)際消耗功率為 45 kW,則廢水回用的電費(fèi) =45240.7600=1.26 元 /m3 廢水。 設(shè)備維修費(fèi):年維修以設(shè)備投資 5%計,為 15 萬元 /a,則廢水回用的維修費(fèi) =150 000330600=0.76 元 /m3 廢水。 廢水回用運(yùn)行費(fèi)合計為 2.02 元 /m3 廢水,與目前工業(yè)用水 2 2.5 元 /m3 和排污費(fèi) 3 3.5 元 /m3 相比具有十分明顯的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢和廣闊的應(yīng)用前景。具體參見 更多相關(guān)技術(shù)文檔。 5 結(jié)論 ( 1)水解酸化 A/O BAF 聯(lián)合工藝處理并回用紡織印染廢水具有可行性,當(dāng)進(jìn)水 COD、色度、 SS 平均值分別為 1 580 mg/L、 359 倍、 750 mg/L,相應(yīng)的出水平均值分別為 41 mg/L、 15 倍、 12 mg/L,去除率分別為 97.4%、 95.6%、98.4%,其出水水質(zhì)可滿足紡織印染生產(chǎn)工藝的回用要求。 ( 2)水解酸化池對色度有較高的去除率,并且提高了印染廢水的可生化性; A/O 對色度、 S
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